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【催化裂化高速離心增壓機(jī)振動(dòng)異常及處理分析】

2025-04-29 01:00:08

謝才千(中海油氣(泰州)石化有限公司,江蘇泰州225300)[摘 要]:某催化裂化裝置增壓機(jī)在某次開(kāi)機(jī)過(guò)程中,發(fā)生規(guī)律異響且振動(dòng)超標(biāo)的故障,利用狀態(tài)監(jiān)測(cè)手段結(jié)合頻譜分析排查故障。發(fā)現(xiàn)機(jī)組振動(dòng)過(guò)大且規(guī)律性異響原因?yàn)楦咚佥S平衡鼓松動(dòng),使得振動(dòng)規(guī)律性放大。將高速軸平衡鼓緊固后,并進(jìn)行了高速動(dòng)平衡,解決了增壓機(jī)異響及振動(dòng)大的問(wèn)題。[關(guān)鍵詞]:催化裂化;增壓機(jī);異響;振動(dòng);頻譜中圖分類(lèi)號(hào):TH432  文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號(hào):1006-2971(2024)02-0062-041 機(jī)組簡(jiǎn)介    催化裂化[1]是最復(fù)雜的煉油工藝過(guò)程之一。其核心動(dòng)力設(shè)備為主風(fēng)機(jī)組、增壓機(jī)、富氣壓縮機(jī),被稱(chēng)為催化核心3機(jī)。增壓風(fēng)機(jī)[2]是將主風(fēng)機(jī)出口的空氣提壓后作為催化劑輸送的動(dòng)力風(fēng)、流化風(fēng)、提升風(fēng),以保持反再系統(tǒng)催化劑的正常循環(huán),在催化裂化裝置中扮演著至關(guān)重要的角色。某催化裝置增壓機(jī)11-C103A&B機(jī)組型號(hào)為D120-114。增壓機(jī)為懸臂式,電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)增速箱低速軸,通過(guò)齒輪嚙合帶動(dòng)高速軸,葉輪直接安裝在高速軸輸出端,聯(lián)軸器為膜片式聯(lián)軸器。電機(jī)軸承為滾動(dòng)軸承,齒輪箱軸承均為滑動(dòng)軸承,齒輪箱齒輪齒數(shù)未知。該裝置有兩臺(tái)同型號(hào)增壓機(jī),一用

一備。主要工藝參數(shù)如表1,主要設(shè)備參數(shù)如表2。

2 故障現(xiàn)象   ?。玻埃玻材辏翟拢保比眨聶C(jī)開(kāi)機(jī),啟動(dòng)潤(rùn)滑油泵,潤(rùn)滑油系統(tǒng)壓力流量溫度正常。關(guān)閉出口閥、入口開(kāi)10%,全開(kāi)防喘振閥。開(kāi)機(jī)后,短時(shí)間內(nèi),設(shè)備出現(xiàn)間歇性的異響,伴隨陣陣“吼叫”聲,且在異響的同時(shí)軸承部位振動(dòng)大幅增加,隨即緊急停車(chē)?,F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備人員初步判定該現(xiàn)象是風(fēng)機(jī)喘振現(xiàn)象[3]。3 故障采集    為了進(jìn)一步驗(yàn)證這一現(xiàn)象,排除因喘振帶來(lái)的干擾,決定拆除進(jìn)口蝶閥,改為直通大氣。出口流程改為放空,且出口蝶閥全開(kāi)。從工藝上排除因入口流量過(guò)低以及排氣管路堵塞可能造成的風(fēng)機(jī)喘振。由于該機(jī)組沒(méi)有安裝在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),也臨時(shí)在軸承部位加裝振動(dòng)傳感器。3.1 數(shù)據(jù)采集方案本次測(cè)試只在齒輪箱兩端安裝了1個(gè)加速度探頭,電機(jī)未測(cè)數(shù)據(jù),測(cè)點(diǎn)位置如圖1所示,使用BH7000振動(dòng)數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng),方便連續(xù)采集振動(dòng)數(shù)據(jù),便于后期分析。采集系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置如表3。3.2 數(shù)據(jù)采集2022年5月13日再次開(kāi)機(jī)。開(kāi)啟潤(rùn)滑油泵,啟動(dòng)增壓機(jī),增壓機(jī)入口蝶閥由40%的開(kāi)度快速開(kāi)到最大,此操作是防止因入口閥全開(kāi)導(dǎo)致啟動(dòng)過(guò)載。開(kāi)機(jī)后,電機(jī)振動(dòng)正常(未采集數(shù)據(jù)),齒輪箱振動(dòng)最高達(dá)到35mm/s,增壓機(jī)一直出現(xiàn)有規(guī)律的間歇性異常振動(dòng)大幅振動(dòng),且伴隨陣陣“吼叫”聲。運(yùn)行15min后現(xiàn)場(chǎng)緊急停。在此過(guò)程中,BH7000系統(tǒng)完整的記錄了機(jī)組齒輪箱振動(dòng)數(shù)據(jù)。4 振動(dòng)分析    圖2為4個(gè)測(cè)點(diǎn)速度的時(shí)域圖譜,可以看到4個(gè)測(cè)點(diǎn)速度值同步變化, 振動(dòng)速度值最高到35mm/s左右,達(dá)到最高點(diǎn)之后隨即又下落。振動(dòng)高點(diǎn)的時(shí)間間隔約18s不等,基本與開(kāi)機(jī)過(guò)程中規(guī)律性的異響保持一致。從圖譜中可以看出4個(gè)測(cè)點(diǎn)同步變化,趨勢(shì)基本一致,因測(cè)點(diǎn)1的振幅相對(duì)較高,選中測(cè)點(diǎn)1,約2個(gè)周期進(jìn)行分析,截取波形如圖3:由于為離線(xiàn)采集數(shù)據(jù),2個(gè)采集點(diǎn)的時(shí)間間隔約1.8s不等,單次采集時(shí)間間隔為1s?,F(xiàn)對(duì)A點(diǎn)、F點(diǎn)、G點(diǎn)振動(dòng)波形進(jìn)行時(shí)域及頻域分析。A點(diǎn)振動(dòng)幅值約4~6mm/s,頻率主要以128Hz的高速軸轉(zhuǎn)頻-1倍頻為主,并伴隨多次諧波[4],如圖4、5。其中50Hz為低速軸轉(zhuǎn)頻。圖6和圖7為F點(diǎn)的時(shí)域和頻域分析。F點(diǎn)振動(dòng)幅值約40mm/s,頻率主要以128Hz的高速軸轉(zhuǎn)頻為主,并伴隨多次諧波。對(duì)比A點(diǎn),振動(dòng)幅值有明顯提高,并體現(xiàn)在高速軸轉(zhuǎn)頻-1倍頻的增加為主。圖8、9是G點(diǎn)振動(dòng)的時(shí)域和頻域圖,G點(diǎn)時(shí)域及頻域特征與A點(diǎn)類(lèi)似,說(shuō)明振動(dòng)可以復(fù)原。圖10是測(cè)點(diǎn)1約3個(gè)振動(dòng)周期的瀑布圖,結(jié)合瀑布圖上看,基本可以認(rèn)為在每一個(gè)周期中,其振動(dòng)增大主要由一倍頻引起,且振動(dòng)可以恢復(fù)。從多個(gè)周期來(lái)看,基本保持了振動(dòng)的相似性。由于沒(méi)有增加鍵相探頭,對(duì)轉(zhuǎn)子的相位變化不能進(jìn)行測(cè)量,但從振動(dòng)的相似的周期變化可以判斷,相位與軸振值趨勢(shì)應(yīng)該為同步變化。從工藝流程上,增壓機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行后,進(jìn)出口管線(xiàn)直通大氣,排除了入口流量低,出口管阻高導(dǎo)致的增壓機(jī)喘振問(wèn)題。結(jié)合頻譜分析,頻段上沒(méi)有低頻成分,可以認(rèn)為間歇性異常大幅振動(dòng),且伴隨陣陣“吼叫”聲,不是喘振。以1倍頻變化為主的不穩(wěn)定的間歇性振動(dòng)主要考慮以下故障類(lèi)型碰摩[5]、轉(zhuǎn)子不平衡[6]、聯(lián)軸器的不對(duì)中[7]、松動(dòng)[8]等。由于發(fā)生轉(zhuǎn)子不平衡在時(shí)域上振動(dòng)相對(duì)比較穩(wěn)定,即使突發(fā)性增大后也會(huì)趨于穩(wěn)定,排除轉(zhuǎn)子不平衡故障。當(dāng)發(fā)生聯(lián)軸器不對(duì)中時(shí),振動(dòng)同樣表現(xiàn)的相對(duì)穩(wěn)定,且隨著增壓機(jī)機(jī)組負(fù)荷變化。機(jī)組啟動(dòng),閥門(mén)開(kāi)度正常后,機(jī)組負(fù)荷不會(huì)發(fā)生變化,如存在不對(duì)中等情形,振動(dòng)應(yīng)該是穩(wěn)定的,因此基本可以排除聯(lián)軸器的不對(duì)中引發(fā)的振動(dòng)。綜上所述,增壓機(jī)的類(lèi)規(guī)律性的振動(dòng)應(yīng)該為動(dòng)靜碰磨或部件松動(dòng)導(dǎo)致,其相應(yīng)的振動(dòng)特征在頻譜上能得到對(duì)應(yīng)的表征。5 檢修處理    根據(jù)振動(dòng)監(jiān)測(cè)的初步分析結(jié)果,維修的重點(diǎn)在于排查可能存在的碰磨和松動(dòng)部位。檢查氣封與轉(zhuǎn)子部位,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有動(dòng)靜組件碰磨的痕跡。檢查四處徑向軸瓦,沒(méi)有任何異常。最終懷疑的方向轉(zhuǎn)移到松動(dòng),對(duì)增壓機(jī)的地腳螺栓進(jìn)行力矩的復(fù)合,無(wú)異常。唯一可能發(fā)生松動(dòng)的部件僅剩下高速軸的平衡鼓。因不了解高速軸平衡鼓的固定方式,將高速軸返回制造廠(chǎng),對(duì)平衡鼓重新緊固,達(dá)到與高速軸徑裝配為過(guò)盈配合并作動(dòng)平衡處理,恢復(fù)平衡。再次安裝開(kāi)機(jī)后,增壓機(jī)振動(dòng)恢復(fù)正常。振動(dòng)值一直保持在2mm/s以下,且穩(wěn)定。6 結(jié)語(yǔ)    增壓機(jī)平衡鼓的松動(dòng),在振動(dòng)頻譜上表現(xiàn)了明顯的特征。在高轉(zhuǎn)速下,由于松動(dòng)同樣會(huì)導(dǎo)致高速軸與平衡鼓相互碰磨。當(dāng)摩擦生熱后,在某一瞬間,相互貼合緊固,振動(dòng)恢復(fù)。隨后,又發(fā)生松動(dòng),振動(dòng)增大,產(chǎn)生碰磨,如此往復(fù)。在振動(dòng)上表現(xiàn)出以1倍頻變化為主的間歇性的振動(dòng)。(1)狀態(tài)監(jiān)測(cè)對(duì)于設(shè)備的故障診斷具有重要意義,為設(shè)備的維修指明了方向,避免了盲拆過(guò)修。(2)增壓機(jī)出現(xiàn)類(lèi)規(guī)律的異響,除喘振等由于工藝原因引起的故障外,也可能由于設(shè)備的安裝質(zhì)量,部件的松動(dòng)等機(jī)械原因造成,故障分析要全面。(3)振動(dòng)趨勢(shì)波動(dòng),以1倍頻為趨勢(shì)變化主導(dǎo)因素,相位與軸振值趨勢(shì)同步變化,趨勢(shì)變化持續(xù)時(shí)間以及趨勢(shì)變化間隔時(shí)間不等,并且軸振值和相位可基本復(fù)原的振動(dòng)是碰磨的表現(xiàn)。參考文獻(xiàn):[1] 唐敬坤.催化備用主風(fēng)機(jī)啟機(jī)后振動(dòng)異常的分析[J].自動(dòng)化應(yīng)用,2023,64(17):129-131.[2] 代彬,刁全,杜鵬.石油化工催化裂化裝置離心式增壓機(jī)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)[C].第十八屆沈陽(yáng)科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集,2021:5.[3] 付嘉寧,周家怡.一種石油化工離心壓縮機(jī)防喘振控制技術(shù)[J].中國(guó)科技信息,2023,(20):107-109.[4] 趙麗娜,王猛,鐘震宇,等.振動(dòng)諧波產(chǎn)生原因分析及其應(yīng)用[J].天然氣與石油,2021,39(05):107-114.[5] 宋立遠(yuǎn),梁魁西,陶本勇.汽輪發(fā)電機(jī)組碰摩特征提取技術(shù)研究[J].工業(yè)控制計(jì)算機(jī),2022,35(12):123-124.[6] 段維維.離心泵轉(zhuǎn)子不平衡與不對(duì)中故障檢測(cè)方法研究[D].安徽工程大學(xué),2023.[7] 宮羽麗,牛慶良.汽動(dòng)給水泵組齒式聯(lián)軸器不對(duì)中故障診斷研究[J].石油和化工設(shè)備,2023,26(05):89-92.[8] 王海飛,陳果.連接件松動(dòng)的非同步振動(dòng)響應(yīng)特征分析與驗(yàn)證[J].工程力學(xué),2016,33(04):225-232.作者簡(jiǎn)介:謝才千(1991-),男,工程師,碩士,現(xiàn)就職于中海油氣(泰州)石化有限公司,主要從事動(dòng)設(shè)備管理工作。E-mail:xiecq@tzpec.com.cn

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